3月15日,柳钢3座120吨转炉全部实现数据采集、物料加入计算、吹炼过程控制的自动化炼钢,标志着该系统程序成功投入使用。这将为柳钢提升产品质量,降低吨钢成本,提高市场竞争力发挥积极作用。  为提高炼钢的信息化、自动化,柳钢转炉厂成立了炼钢信息化攻关小组,加大计算机网络建设力度,把先前开发的自动数据采集静态炼钢模型升级为数学自动控制模型,实现操作的标准化,提高吹炼过程稳定性,以进一步降低消耗。从今年1月份开始,该厂开始对120吨转炉自动化炼钢系统进行研发。该系统程序于2月28日运用到6号转炉并取得成功。  自动炼钢程序的投入,使整个吹炼过程、终点控制都保持良好的稳定状态,大大减少了吹炼喷溅,有效地提高了钢水收得率。据统计,3月1日~7日,6号转炉采用自动化炼钢的一星期中,吨钢钢铁料耗降到了1073公斤。3月7日,自动化炼钢程序在4号转炉推广使用,效果同样显著,一星期内,平均吨钢钢铁料耗由1088公斤降至1078公斤。